Informe sobre apagón general recomienda acciones correctivas y mejoras operativas

SANTO DOMINGO.- El Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI) estableció la aceleración de un conjunto de acciones correctivas y mejoras operativas que ya se encuentran en ejecución o en proceso de implementación por parte de los distintos agentes del sistema, como parte del informe sobre el apagón general registrado el 23 de febrero pasado.
Entre las principales medidas se incluyen la verificación y ajuste de sistemas de protección en líneas de transmisión, instalación de protecciones diferenciales de barras en subestaciones, así como la optimización de controles operativos en algunas unidades de generación para garantizar una respuesta más robusta ante variaciones del sistema.
Asimismo, se continuará acelerando el programa nacional de modernización de protección y operación de subestaciones en esquema de doble barra, un proceso que se ejecuta desde hace dos años y que busca aumentar la resiliencia del sistema eléctrico ante contingencias.
El informe también recomienda aprovechar tecnologías emergentes, como sistemas de almacenamiento de energía con baterías, para apoyar los servicios auxiliares del sistema, particularmente en la regulación de frecuencia y en los procesos de recuperación del sistema en escenarios de contingencia.
Asimismo, dio a conocer la creación de un comité de seguimiento a las medidas definidas, que deberá reunirse el tercer miércoles de cada mes, para dar seguimiento a las medidas definidas, así como la implementación de los correctivos en los tiempos estipulados en el informe.
El comité estará integrado por el Ministerio de Energía y Minas, Superintendencia de Electricidad, Organismo Coordinador, Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), así como por las empresas distribuidoras Edenorte, Edesur y EDE Este, además de generadores privados y estatales como Punta Catalina y Egehid.
De acuerdo con el informe, al momento del evento el sistema eléctrico operaba en condiciones normales, con 2,836.83 megavatios (MW) de generación sincronizada y una demanda abastecida de 2,667.05 MW, lo que representaba una reserva operativa de 169.78 MW, equivalente a un 6.4 %, con la frecuencia del sistema dentro de los parámetros establecidos.
El análisis técnico determinó que la incidencia ocurrió a las 10:50:33 de la mañana, con una falla en la línea de transmisión 138 kV Hainamosa-Villa Duarte, lo que provocó variaciones en la frecuencia del sistema y la activación de los mecanismos automáticos de protección. Posteriormente se registraron salidas de algunas unidades de generación que contribuyeron a la pérdida de tensión en el sistema.
No obstante, el informe destaca que los sistemas de protección y control instalados en los últimos años actuaron correctamente, permitiendo despejar la falla y limitar el alcance del evento, lo que facilitó la recuperación progresiva del servicio sin que se registraran daños permanentes en los activos del sistema eléctrico.





